昨日,在浙江環宇軸承有限公司磨削生產車間內,記者看到“車間生產質量跟蹤表”上面記錄著產品型號、批次等各個參數,每日生產的產品批次質量水平一目了然。“采用產品質量跟蹤記錄表能有效控制產品質量。”公司生產部負責人介紹,公司剛剛成立了我縣第一批“院士工作站”,為公司引進高端人才,研發軸承產品創設智囊平臺。
記者了解到,今年1至4月份,“環宇軸承”產銷形勢良好,實現產值2012多萬元,同比增長106.5%。
“環宇軸承”是我縣軸承行業整體“回暖”的一個縮影。自國際金融危機爆發后,我縣軸承企業遭受巨大沖擊,為應對危機,四通、環宇等一批軸承企業通過開展設備更新改造、產品升級和結構調整,提高企業核心競爭力。目前,經濟形勢雖然趨向好轉,但是不確定因素仍然持續存在,“環宇軸承”采用先進的生產設備,磨削機床采用PLC和數字控制技術,并建立了完善的質量保障體系,完善質量檢測技術,確保產品質量的技術關。
“目前正在對3條熱處理生產線進行技術改造。”7月8日,浙江四通軸承集團有限公司技術顧問徐振拔告訴記者,軸承熱處理工藝水平是決定軸承品質的重要因素,公司近期正在對熱處理進行技術改造。
在四通軸承熱處理生產車間,徐振拔介紹,原來軸承熱處理采用甲醇保護氣氛,甲醇消耗量大,能耗高,而且存在不安全隱患。現在,公司經過設備技術改造,將采用氮氣保護氣氛的熱處理新工藝,不僅能消除原來存在的不安全隱患,還能節約成本,提高產品質量。“氮氣是惰性氣體,采用氮氣在熱處理過程中能起到隔絕空氣,避免材料氧化的效果。”徐振拔說,采用氮氣保護氣氛,三條熱處理生產線一年可以節約標煤90噸左右,節約成本20多萬元。
“受國際經濟形勢影響,近年的軸承行業市場持續疲軟,我們清醒地看到,現在的市場瞬息萬變,客戶要求越來越高,只有進行技術創新,不斷提升質量,才能在激烈的競爭中贏得市場。”四通軸承公司負責人介紹,近年來,軸承產品更新很快,要根據客戶不同的需求開發系列產品,說到底,就是一種“質變”的關系。近幾年,“四通軸承”把技改增投作為企業轉型升級的一項重要工作來做,先后投入200多萬元用于設備更新和技術改造,提升企業整體競爭力。現在的設備能自動連線,減少了人為因素。“以前產品質量都控制在職工的手上,現在都由自動線監測來保證,產品質量更穩定。”公司負責人介紹。
記者了解到,“四通軸承”還通過磨削冷卻工藝的改造,采用大循環過濾裝置,使磨削廢液排放大大降低,幾乎達到零排放,從而降低了能耗,同時,還提高了產品質量,促進了環保。除了設備更新外,企業還致力于技術創新,先后研發了新產品20多個。企業還從洛陽等引進了10臺“冷輾擴”設備,改變了原先車加工的模式,大大改進生產工藝,不僅節約了生產成本,還提高了經濟效益,為企業鞏固國外市場打下良好的基礎。
記者在“四通軸承”年產1200萬套外球面軸承項目施工現場看到,第一期年產600萬套外球面軸承廠房建設已經完成鋼結構主體的五分之三以上。“預計今年9月份能完工,設備進廠并投入生產。”公司負責人介紹,該項目屬我縣“十二五”期間重點培育的主導產業(軸承產業)項目,計劃總投資8500萬元,分二期實施,項目建成后,年銷售收入達1.1億元。“目前,公司正在申報高新技術企業”。徐振拔坦言,現在低檔軸承產品已經沒有什么市場,只有通過不斷的技術創新,提升產品質量檔次,才能在變幻莫測的市場站住腳。
“有顧客在就有市場在,過硬的產品質量是贏得客戶、贏得市場的根本。”“皮爾軸承”質量部經理徐偉平介紹,在產品質量管理上,公司以前注重的是事后檢驗,產品不合格率就高,現在公司更注重新的質量管理體系,將事后檢驗轉變為事前控制。“皮爾軸承”今年供貨質量控制目標在300PPM,產品振動全部達到國際水平。