一、前言
由凈化中央空調設備提供生產車間的潔凈環境,使生產車間各個房間的溫度、濕度和壓差等均能達到國家GMP規定的要求。因季節的變化,晝夜的變化,這樣生產車間的各個房間對風量具有很明顯的需求變化,而水泵風機的風量、水流量的調節是靠風門、節流閥的手動調節。當風量、水流量的需求減少時,風門、閥的開度減少;當風量、水流量的需求增加時,風門、閥的開度增大。這種調節辦法雖然簡單易行,已成習慣,但它是以增加管網損耗,耗費大量能源在風門、閥上作為代價的。而且該中央空調在正常工作時,大多數風門及閥的開度都在50%-60%,這說明現有中央空調水泵風機設計的容量要比實際需要高出很多,嚴重存在“大馬拉小車”的現象,造成電能的大量浪費。近年來隨著電力、電子技術、計算機技術的迅速發展,變頻調速技術越來越成熟,因此我們對公司的中央空調水泵風機加裝19臺變頻器進行了節能改造。又由于水泵風機分散性較大,為了減少值班人員的巡視工作強度,便于及時掌握水泵風機的工作狀態和發現故障,我們通過PLC及人機界面與變頻器的通訊應用,在中央監控室增裝變頻監控系統,這樣值班人員就可在人機界面上直接設定頻率值與啟停各臺變頻器,能實時監控水泵風機電機實際工作電流、電壓、頻率的大小,并具有報警等功能。
二、中央空調水泵風機變頻改造方案
1、改造前設備情況
(1)、基因部空調設備情況
①制冷主機為日立機組,共三臺。②冷凍泵:11KW,2極 全壓啟動4臺,揚程30m,出水溫度6℃,回水溫度為10℃,出水壓力為0.35Mpa,每臺電機額定電流為21.8A,正常工作電流為16.6A。一般情況下,開二臺備二臺。③冷卻泵:15KW,2極 全壓啟動 4臺,揚程30m,出水溫度32.5℃,回水溫度為28.2℃,出水壓力為0.38Mpa,每臺電機額定電流為29.9A,正常工作電流為18.0A。一般情況下,開二臺備二臺。
(2)、老二樓空調機房空調設備情況
①制冷主機為日立機組,共兩臺。②冷凍泵:15KW,2極 全壓啟動3臺,揚程30m,出水溫度6.1℃,回水溫度為9.8℃,出水壓力為0.36Mpa,每臺電機額定電流為29.9A,正常工作電流為21A。一般情況下,開一臺備二臺。③冷卻泵:15KW,2極 全壓啟動 3臺,揚程30m,出水溫度31.8℃,回水溫度為27.7℃,出水壓力為0.41Mpa,每臺電機額定電流為29.9A,正常工作電流為20.6A。一般情況下,開一臺備二臺。
(3)、分包裝空調機房空調設備情況
①制冷主機為日立機組,共兩臺。②冷凍泵:15KW,2極 全壓啟動3臺,揚程30m,出水溫度5.8℃,回水溫度為9.3℃,出水壓力為0.38Mpa,每臺電機額定電流為29.9A,正常工作電流為20.2A。一般情況下,開二臺備一臺。③冷卻泵:15KW,2極 全壓啟動 3臺,揚程30m,出水溫度31.6℃,回水溫度為27.3℃,出水壓力為0.40Mpa,每臺電機額定電流為29.9A,正常工作電流為21.2A。一般情況下,開二臺備一臺。
(4)、公司共有13臺空調風柜。①基因部空調風柜7臺,其中22KW風機電機3臺,11KW風機電機2臺,15KW和18.5KW風機電機各1臺。②老二樓空調風柜3臺,其中15KW風機電機2臺,11KW風機電機1臺。③質檢部空調風柜3臺,其中11KW風機電機2臺,7.5KW風機電機1臺。
2、水泵變頻改造方案
因冷凍泵和冷卻泵進出水溫差都小于5℃,這說明冷凍水流量和冷卻水流量還有余量,再加之,電機正常工作電流小于額定電流(5-12A),明顯存在“大馬拉小車”的現象。因此,我們對基因部的冷凍水系統和冷卻水系統各自使用一臺臺達VFD-P11KW變頻器和一臺臺達VFD-P15KW 變頻器分別實施一拖三驅動(如圖一所示)。根據需要由PLC1分別控制3臺冷凍水泵和3臺冷卻水泵輪流切換工作(但同一時刻一臺變頻器只能驅動一臺水泵電機運轉),使冷凍水量和冷卻水量得到靈活、方便、適時、適量的自動控制,以滿足生產工藝的需求。同樣對老二樓空調機房及分包裝空調機房的冷凍水系統和冷卻水系統也各使用一臺臺達VFD-P15KW 變頻器分別實施一拖三驅動,其控制辦法與基因部的冷凍水系統和冷卻水系統控制辦法相同。下面以基因部冷凍水系統加以說明:
(1)、閉環控制
基因部冷凍水系統采用全閉環自動溫差控制