今夏罕見的高溫席卷華東,但由此帶來的燃氣電廠用氣高峰正在遭遇氣價上調的尷尬。市場機構安迅思息旺能源調查,各地非居民天然氣門站價格陸續上調,導致各大燃氣電廠成本上升,生存困境加深。該機構認為,未來華東燃氣電廠的發展或遇阻力。
遭遇尷尬
國家電力調控中心數據顯示,7月25日,全國日發電量達168.67億千瓦時,冀北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南7個省級電網用電負荷均創歷史新高。在燃氣電廠較為集中的江蘇、浙江、福建等省,當地燃氣電廠用氣量較去年同期明顯上升。
電廠用氣高峰之際,恰逢國家發改委調整天然氣價格。盡管氣價調整通知規定,政府將盡量在發電企業供氣環節及政府補貼方面予以支持,但在浙江、江蘇等燃氣電廠較為集中且用電量較大的省份,燃氣電廠多表示補貼不到位,成本壓力仍十分明顯,虧損情況或進一步加劇。其中,浙江省的燃氣電廠數量位列前茅,燃氣發電的壓力尤為明顯。
此次價改后,浙江省是較早出臺調整燃氣電廠天然氣銷售價格的省份,其燃氣電廠的銷售價格區間為3.13-3.28元/立方米,較此前的2.41元/立方米上漲約29%。同時,上網電價也從0.744元/千瓦時調整至0.904元/千瓦時,上調21.5%,旨在轉嫁部分成本。
但據浙江省某燃氣電廠人士表示,雖然上網電價順勢上調,但仍然不能完全覆蓋所有成本。浙江省發改委相關人士則稱,政府對燃氣電廠發電一直有相應補貼,此次電廠采購天然氣的價格大幅上升,政府的壓力也逐漸變大。
據安迅思息旺能源了解,江蘇省的燃氣電廠也面臨相同問題。江蘇省當地某燃氣電廠人士稱,此次氣價調整后,該電廠的使用氣量,存量部分維持2.42元/方價格不變,增量部分則按3.30元/方計算。“3.30元/方的增量氣價格,對于電廠來說是難以承受的,只有希望政府盡快調整上網電價來減少電廠的成本壓力。”該電廠人士稱。
江蘇省物價局相關人士則表示,目前江蘇省燃氣電廠的上網電價仍保持在0.605-0.656元/千瓦時左右,因為需要考量的因素較多,包括上漲的電價最終由誰承擔,因此暫時還沒有調整上網電價的計劃。
天然氣發電或遇阻
安迅思息旺能源分析師認為,對于大部分燃氣電廠來說,氣價與上網電價之間的不匹配一直存在,此次價改可能導致矛盾進一步加劇。未來地方政府在審批天然氣發電項目的時候將更加謹慎,天然氣發電項目的上馬或出現放緩跡象。
燃氣電廠的生存主要依托當地政府的支持和補貼,“要想減少燃氣電廠的成本,目前也只有上調上網電價這個方式。若上網電價不動,那么政府可能要為采購成本上升埋單。”上述江蘇省物價局人士表示。
“根據浙江省的規劃,到2015年,浙江省天然氣發電量需要新增800-900萬千瓦。新增燃氣電廠,也就意味著更多的投入。”浙江省發改委人士指出,由于天然氣價改導致采購成本上升,加之燃氣電廠對天然氣的需求量較大,地方政府很難再有充足的資金來大力支持燃氣電廠發展,未來燃氣電廠的審批或將更加嚴格。(記者 汪珺)