山東東部某電廠現(xiàn)有2臺(tái)300MW凝汽式發(fā)電機(jī)機(jī)組運(yùn)行,隨著電網(wǎng)內(nèi)大機(jī)組的相繼投產(chǎn),該廠的調(diào)峰任務(wù)越來(lái)越重,峰谷差日益增大,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行資料統(tǒng)計(jì),300MW機(jī)組每日的負(fù)荷一般在200MW左右。而目前在已投運(yùn)的大型火電機(jī)組中,凝結(jié)水泵大多采用110%容量、一用一備的配備運(yùn)行模式。由于除氧器水位一般依靠出口水位調(diào)節(jié)閥開(kāi)度進(jìn)行控制,所以節(jié)流損失很大。隨著高壓變頻調(diào)速裝置可靠性的提高,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,對(duì)凝結(jié)水泵進(jìn)行變頻改造成為現(xiàn)實(shí)。在實(shí)際改造中,凝結(jié)水泵的控制方案比風(fēng)機(jī)變頻復(fù)雜的多,本文試圖對(duì)凝結(jié)水泵變頻改造中可能出現(xiàn)的問(wèn)題作一番探討。
1 凝結(jié)水泵改造前的運(yùn)行工況
凝結(jié)水系統(tǒng)的作用是通過(guò)凝結(jié)水泵及時(shí)的把凝結(jié)水送至除氧器中,維持除氧器水位平衡。山東東部某電廠300MW配兩臺(tái)9LDTNA-4型凝結(jié)水泵,額定流量870m3/h,揚(yáng)程270m,泵效率81%,軸功率790kW,轉(zhuǎn)速1480r/min;配套電動(dòng)機(jī)型號(hào)YLS560-4,電壓6kV,電流114A,功率1000kW, 功率因數(shù)0.87,轉(zhuǎn)速1486r/min,效率95.3%。
凝結(jié)水主要用戶包括汽輪機(jī)低壓軸封減溫水、凝汽器噴水、真空泵補(bǔ)充水、定子冷卻水補(bǔ)充水、高壓加熱器疏水?dāng)U容器減溫水、低壓旁路減溫水等。凝結(jié)水系統(tǒng)如圖1所示。變頻前凝結(jié)水系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在如下問(wèn)題:
(1)除氧器水位是通過(guò)改變除氧器上水調(diào)整門(mén)開(kāi)度進(jìn)行的,因出口壓力較高、揚(yáng)程的富裕量大,造成節(jié)流損失大。
(2)除氧器上水調(diào)整門(mén)前后的壓損大,易使閥門(mén)受到嚴(yán)重沖刷而泄漏,造成更換頻繁。
(3)機(jī)組負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),只能靠調(diào)整閥門(mén)來(lái)調(diào)節(jié),控制比較困難。
(4)閥門(mén)調(diào)節(jié)線性度差,調(diào)節(jié)品質(zhì)差,同時(shí)由于頻繁的對(duì)上水調(diào)整門(mén)進(jìn)行操作,導(dǎo)致閥門(mén)的可靠性下降。
(5)機(jī)組負(fù)荷低,凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)出現(xiàn)大馬拉小車現(xiàn)象,浪費(fèi)大量電能。
圖1 凝結(jié)水系統(tǒng)圖
[$page] 2 變頻器結(jié)構(gòu)與原理
變頻調(diào)速裝置可以使電動(dòng)機(jī)根據(jù)機(jī)組運(yùn)行需要,調(diào)節(jié)其轉(zhuǎn)速,使電動(dòng)機(jī)消耗功率大幅度下降,因此該廠選用加拿大羅克韋爾自動(dòng)化公司(ALLEN-BRADLEY)生產(chǎn)的6kV變頻器進(jìn)行凝結(jié)水系統(tǒng)改造,凝結(jié)水系統(tǒng)電氣一次接線圖見(jiàn)圖2。變頻器型號(hào)AB-1557 PWM DRIVE高壓變頻器,輸入頻率50Hz±3%,輸入電壓6000V±10%,輸出電流0~120A,輸出電壓0~6000V,輸出頻率0~75Hz,輸出功率1000kVA, 輸出諧波分量小于5%,滿載滿速度時(shí)的效率大于98%。
圖2 電氣一次接線圖
AB高壓變頻器,采用了可關(guān)斷晶閘管(GTO)功率半導(dǎo)體和脈寬調(diào)制方式,如圖3所示(為了抑制諧波分量,可采用12脈沖整流或18脈沖整流,此圖是6脈沖整流)。AB變頻器是電流源型變頻器,該裝置中無(wú)低壓變頻
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